隨著全球能源需求的持續攀升,油氣資源開采逐漸向深層、超深井領域延伸。然而,深層地層多為復雜硬巖結構,不僅大幅降低鉆井效率,還易引發卡鉆、粘滑、回旋及鉆頭跳動等問題,嚴重制約開采進程。同時,檢測技術的進步發現了高頻扭轉振動現象,對鉆柱穩定性和鉆井效率提出了更高要求。傳統沖擊鉆井工具多依賴機械碰撞實現振動,沖擊頻率普遍低于 20Hz,難以滿足深層硬巖鉆井的高效需求。在此背景下,基于亥姆霍茲噴嘴結構自激振蕩原理的高頻軸扭復合沖擊鉆具應運而生,為解決深層鉆井難題提供了新方案。

高頻軸扭復合沖擊鉆具內部結構
鉆具結構設計與工作原理
高頻軸扭復合沖擊鉆具的核心設計思路是利用亥姆霍茲噴嘴的自激振蕩,實現高頻軸向與扭轉沖擊的復合輸出,其結構主要由上部接頭、脈沖噴嘴、扭轉沖擊結構和下部接頭組成,整體長度僅 650 毫米,既能降低制造成本,又能最大限度減少對鉆柱系統穩定性的影響,適配 9 英寸和 9.5 英寸鉆頭(對應孔徑 228.6-241.3 毫米)。
其工作流程清晰且高效:當鉆井液進入脈沖噴嘴結構的腔體時,會觸發自激振蕩效應,產生主頻大于 200Hz 的高頻軸向沖擊載荷;隨后,振蕩射流進入扭沖腔,沖擊腔體內徑向壁面,轉化為高頻扭轉沖擊載荷;最終,這兩種復合沖擊載荷通過下部接頭傳遞至鉆頭,同時實現軸向和扭轉方向的高頻沖擊,有效緩解粘滑現象,顯著提升鉆井速度。
分析理論與模擬方法
為精準分析鉆具的沖擊性能,研究采用計算流體動力學(CFD)方法,結合大渦模擬技術研究鉆具內部流動模式與沖擊振動特性。由于脈沖噴嘴內部存在劇烈渦流,傳統模擬方法難以精準捕捉流場細節,而大渦模擬能更準確地模擬噴嘴結構的自激振蕩過程,為后續分析提供可靠理論支撐。
分析理論模型以介觀模型和格子玻爾茲曼方法為基礎,將雷諾平均 Navier-Stokes 方程作為控制方程,通過概率分布函數(f)描述流體粒子的相互作用,確保質量、動量與能量守恒。在模擬湍流時,晶格玻爾茲曼模型通過調整無因次松弛時間(τ)實現對不同粘度流體的模擬,與傳統網格模型形成互補。同時,采用自適應壁面的局部渦流粘度模型,引入隨時空變化的湍流渦流粘度(vt),模擬未解析的亞網格湍流,進一步提升流場模擬的準確性。
關鍵參數數值分析。為確定鉆具的最優性能參數,研究團隊針對入口流量、脈沖噴嘴出口直徑(d2)、腔體長度(L)、螺旋面高度(h)四個關鍵參數,開展了系統的數值模擬分析,探究各參數對鉆具沖擊載荷、頻率及壓差的影響規律。
入口流量的影響。入口流量直接決定鉆具的沖擊性能。在 d2=24mm、L=110mm、h=70mm 的固定參數下,分別設置 20L/s、30L/s、40L/s 三種入口流量進行模擬。結果顯示,當流體進入脈沖噴嘴后,軸向沖擊載荷(Fx)先快速上升后劇烈波動,0.2 秒后趨于穩定并呈現規律波動。隨著入口流量增加,平均 Fx 從 6979N 增至 31736N,沖擊主頻從 365Hz 提升至 526Hz,單側振幅也從 190N 增至 766N;扭轉沖擊載荷(Mx)的變化趨勢類似,平均 Mx 從 33N?m 增至 266N?m,主頻從 247Hz 提升至 376Hz。但需注意,入口流量增大同時導致壓差顯著上升(從 1.66MPa 增至 8.4MPa),增加了能量損耗,需通過結構參數優化平衡性能與能耗。
脈沖噴嘴出口直徑(d2)的影響。在入口流量 30kg/s、L=110mm、h=70mm 的條件下,調整 d2 為 24mm、26mm、28mm、30mm 進行分析。結果表明,d2 對沖擊主頻影響較小(軸向約 410Hz、扭轉約 280Hz),但對沖擊振幅和壓差影響顯著。當 d2 為 26mm 時,平均 Fx 達 13000N、平均 Mx 達 135N?m,Fx 單側振幅 1480N、Mx 單側振幅 19.2N?m,沖擊性能最優;且隨著 d2 增大,壓差明顯降低,有效減少能量損耗。過大或過小的 d2 均不利于振幅提升,過小的 d2 還會導致壓力驟增,加劇能耗浪費。
腔體長度(L)的影響。固定入口流量 30kg/s、d2=26mm,將 L 設為 90mm、110mm、130mm 進行模擬。數據顯示,L 對軸向沖擊主頻影響顯著,隨著 L 從 90mm 增至 130mm,軸向沖擊主頻從 495Hz 降至 348Hz;而扭轉沖擊主頻基本穩定在 270Hz 左右。振幅方面,L=110mm 時表現最佳,軸向沖擊單側振幅 1480N、扭轉沖擊單側振幅 19.2N?m,遠高于 L=90mm(359N、5.43N?m)和 L=130mm(870N、17N?m)。此外,L 越小壓差越小(L=90mm 時壓差 2.8MPa),但振幅隨之降低,因此需選擇適中的 L 值以平衡頻率與振幅。
螺旋面高度(h)的影響。在入口流量 30kg/s、d2=26mm、L=110mm 的參數下,測試 h=65mm、70mm、75mm、80mm 的性能差異。結果顯示,h 對沖擊主頻影響較小(軸向約 420Hz、扭轉約 280Hz),但對振幅和壓差作用明顯。隨著 h 增大,沖擊載荷振幅逐漸提升,h=80mm 時,軸向沖擊單側振幅 1511N、扭轉沖擊單側振幅 19.3N?m,為所有測試值中最優;同時,壓差隨 h 增大而逐漸減小,有效降低能耗。綜合來看,在一定范圍內增大 h 值,可在不影響頻率的前提下提升沖擊性能。
通過對上述參數的綜合分析,研究確定鉆具的相對最優結構參數為:d2=26mm、L=110mm、h=80mm。在此參數下,入口流量 30kg/s 時,平均軸向沖擊載荷達 12000N、平均扭轉沖擊載荷 140N?m,軸向沖擊主頻 421Hz、扭轉沖擊主頻 284Hz,軸向與扭轉載荷單側振幅分別為 1511N 和 19.3N?m,壓差僅 2.998MPa,實現了沖擊性能與能量效率的最佳平衡。
實驗驗證與結果分析
為驗證數值分析的可靠性,研究團隊搭建了脈沖噴嘴實驗平臺,以水為鉆井液介質,通過加速計、壓力變送器和數據采集卡,測量不同工況下脈沖噴嘴的入口 / 出口壓力及軸向加速度,對比實驗數據與數值模擬結果。實驗主要圍繞管道入口壓力、簡化腔體長度(L')、簡化出口直徑(d'2)三個參數展開。
在管道入口壓力測試中(L'=27.5mm、d'2=5.5mm),分別設置 0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa 三個壓力等級。結果顯示,當壓力為 0.3MPa 和 0.4MPa 時,實驗與數值分析的沖擊頻率、振幅匹配度均超過 70%,平均 Fx 分別約為 40N 和 97N,趨勢高度一致;僅在 0.2MPa 低壓力下,因流體流動不穩定,實驗與模擬差異稍大。
在 L' 影響測試中(入口壓力 0.3MPa、d'2=5.5mm),L'=22.5mm、27.5mm、32.5mm 時,實驗與數值分析的平均 Fx 幾乎一致,頻率與振幅匹配度分別超過 67% 和 81%,且均呈現 “L' 增大,平均 Fx 與振幅降低、頻率略升” 的趨勢,模型入口壓力實驗值達數值分析值的 90%,匹配效果良好。
在 d'2 影響測試中(入口壓力 0.3MPa、L'=27.5mm),d'2=5mm、5.5mm、6mm 時,實驗與數值模擬的平均 Fx 分別約為 36N、40N、98N,頻率與振幅匹配度超過 73% 和 81%,且均表現為 “d'2 增大,Fx 平均值與振幅顯著提升、頻率基本穩定”,模型入口壓力實驗值達數值分析值的 88% 以上。
實驗與數值分析的差異主要源于實驗中水泵壓力波動、管道入口壓力不穩定、模型尺寸精度及測量誤差,但整體匹配度較高,間接證實了高頻軸扭復合沖擊鉆具可穩定輸出高頻軸向與扭轉沖擊載荷。
高頻軸扭復合沖擊鉆具基于亥姆霍茲噴嘴自激振蕩原理,突破了傳統沖擊工具的頻率限制,實現了軸向主頻超 350Hz、扭轉主頻超 240Hz 的復合沖擊,有效解決了深層硬巖鉆井效率低、故障多的難題。通過參數優化,確定 d2=26mm、L=110mm、h=80mm 為最優結構參數,在此配置下,鉆具既能輸出高強度沖擊載荷,又能控制能量損耗,綜合性能優異。
實驗驗證進一步證實了該鉆具的可行性與可靠性,為其工業化應用奠定了基礎。未來,該技術可廣泛應用于深層、超深井硬巖地層鉆井,顯著提升鉆井效率、降低作業成本,為全球能源深層開采提供重要技術支撐。